切削液切削液集中供液凈化系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定性好,可減少切削液更換頻率,降低工作人員工作量,延長加工中心設(shè)備使用壽命等。所以對于大型機(jī)械加工廠,推薦采用切削液集中供液凈化系統(tǒng)。
切削液集中供液凈化系統(tǒng)能提高生產(chǎn)效率,切削液質(zhì)量長期穩(wěn)定,了切削磨削加工的需要。此外,也降低了諸多的成本,改善車間工作環(huán)境,并且從另一角度,減少了污水對環(huán)境的污染,變廢為寶,降低了污水的排放量,為環(huán)保做出了重大貢獻(xiàn)。
集中供液凈化系統(tǒng)配備自動配液組件用于系統(tǒng)加液和補(bǔ)液。為確保系統(tǒng)乳化液的質(zhì)量,避免人工配置乳化液造成的乳化液濃度不一,有效延長乳化液的使用壽命,在乳化液過濾系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置乳化液濃度自動配置站。自動配置站由油箱、自動混液管、供液原水管路等幾部分組成。配液中心的工作介質(zhì)是新鮮工業(yè)原水,取自新鮮水箱,油箱由中心油庫供給可混水冷卻潤滑劑。可混水冷卻潤滑劑不得進(jìn)入新鮮輸水管。在初始配置時(shí),需從檢查口取樣測試配置濃度,不斷調(diào)整混液管上部的調(diào)整螺釘,直到得到合適的濃度然后關(guān)閉檢測口,打開配液口,開始自動加液。
集中供液系統(tǒng)的好處:
1.經(jīng)濟(jì)上為企業(yè)減少30-40%的支出。
2.集中供液系統(tǒng)配備自動配液功能,提高配液準(zhǔn)確性,降低了人工操作失誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3.集中供液系統(tǒng)配備切削液凈化功能,每天可以對使用中的切削液進(jìn)行凈化達(dá)到新液的效果,對加工件光潔度有,降低刀具磨損,生產(chǎn)車間無異味。
4.集中供液系統(tǒng)的殺功能和自動恒溫功能切削液不易變質(zhì),降低由于切削液變質(zhì)而換液的風(fēng)險(xiǎn)。未使用集中供液系統(tǒng)前每年發(fā)生切削液變質(zhì)的機(jī)率為2-3次,使用集中供液系統(tǒng)運(yùn)行一年未發(fā)生過切削液變質(zhì)事故。
5.未使用集中供液系統(tǒng)前為了防止切削液變質(zhì),特別是高溫天氣需要往切削液里添加大的殺菌劑,殺菌劑對員工皮膚會造成傷害。
6.未使用集中供液系統(tǒng)前,每天添加切削和機(jī)床換液需要人力為每臺機(jī)床加液,勞動強(qiáng)度大,作業(yè)時(shí)間長,降低機(jī)床開機(jī)時(shí)間,從而降低生產(chǎn)效率。
7.使用集中供液系統(tǒng)為200機(jī)床加滿液只需1小時(shí),人工作業(yè)需要3-5人操作1-2天。
8.使用集中供液系統(tǒng)后,更環(huán)保,廢水處理壓力比未配置集中供液下降80%。
集中供液凈化系統(tǒng)應(yīng)用于多機(jī)床切削液集中供液及集中回流凈化。設(shè)備具備自動配液、在線監(jiān)測工作液的容量、濃度、 PH值等功能,可按照監(jiān)測結(jié)果定期智能穩(wěn)定工作液濃度,以工作液的質(zhì)量。 集中供液凈化系統(tǒng)可定時(shí)集中回液凈化,清渣、除油、殺菌,有效延長切削液使用壽命。與單機(jī)供液相比,集中供液凈化系統(tǒng)節(jié)約了大量的人力物力,能耗低,設(shè)備操作簡單,無需特別維護(hù),減少切削液用量, 降低次品率,可為企業(yè)大大節(jié)省運(yùn)營成本。
目前,對大多數(shù)工廠來說,由于廢切削液的含量低、廢水量大,處理難度大,一些工廠大多采用稀釋后直接排放,要么就是協(xié)議拖走或簡單處理后排放,既污染環(huán)境、浪費(fèi)資源,又增加了成本。因此,通過延長切削液的使用壽命,減少廢液排放量來降低消耗、節(jié)能減排,顯得尤為重要。